當前,國際能源價格上漲(zhǎng),化工市場日趨飽和,競(jìng)爭(zhēng)日益激烈(liè),企業如何深(shēn)挖內部潛力、降本增效,變得尤為重要。保利(lì)中輕所屬中輕日化用“時時處處(chù)見精益,事事人人講精益”的態度持續貫徹精益管理理念(niàn),“眼睛向內”苦練內功,持續(xù)走好低成本、精(jīng)細化、內涵(hán)式發展之路。2022年,中輕日(rì)化節能降(jiàng)耗300餘萬元成本,輕裝上(shàng)陣,競爭力進(jìn)一步增強。

中輕日化生產廠區
今年以來,保利集團從戰略高(gāo)度(dù)提出(chū)“八(bā)維精益”管理理念。中輕日化高度(dù)重視,結合企(qǐ)業自身(shēn)實際,及時出台《中輕日(rì)化2022年推進精益管理工作方案》,全力推動八維精益管理理念落地見效。所屬中輕紹化(huà) “打造(zào)精益設備管理(lǐ)標杆,提高能(néng)源(yuán)綜合使用率”精(jīng)益課題被作為優秀課題入選保利集團致遠(yuǎn)計劃,在保利集團的(de)全流程督導、重點突破、標杆引領下,切實提升管(guǎn)理水平。
加強成本管控、深化全麵預算管理(lǐ)
中輕日化將全(quán)麵預算(suàn)管理融入到企業生產經營各環節、全過程,堅持“效益優先、先算後幹”,通過科(kē)學設(shè)置全麵預(yù)算考核指標,讓每一筆費用支出“有章可循”,爭取“幹毛巾(jīn)也能擰出水(shuǐ)”。
2022年1月以來(lái),中輕日化(huà)財務部顧麗(lì)姬就開始忙於製定《2022年全麵預算費用支出計劃表》。“每一個數(shù)據都需要反複測算,確保每一分錢花在‘刀刃’上。”在資金管控方(fāng)麵,逐步向“事先有預算、事中有控製、事後有分析”的良性循環轉(zhuǎn)變,資金管理從被動應付和機械算賬向事情控製和科學管理轉變;進一步提高資金(jīn)統籌功能,為長期規劃和未來整體統籌奠定基礎;不斷提高資金管理工作與運營的匹配性,保障生產經營資金需求,降低資金成本。

中輕日化員工在中控室(shì)生產操作
中(zhōng)輕日化廣(guǎng)大員工(gōng)從自身崗(gǎng)位入手,從節約一滴水、一度(dù)電、一張紙開始,自覺主動為企業節支降費。乙氧基化部副主任呂金虎對(duì)此深有體會,“現在都是能(néng)省一點(diǎn)是一點,就像(xiàng)自(zì)己家(jiā)過日(rì)子一樣。”車間員工積極向廠家學習維修技術,自主更換環氧乙烷(wán)計量泵膜片,節省維修費2萬餘元;脂肪醇液袋卸車損耗一直是倉儲人員(yuán)重(chóng)點管控的工作之一,乙(yǐ)氧基(jī)化部(bù)倉儲員工通過懸掛(guà)液袋等方式,將(jiāng)袋中殘餘物料回收處理,全年約節(jiē)約物料10餘噸,有效降低了原(yuán)料損耗生產成(chéng)本(běn);乙氧基化部張明慧通(tōng)過定製標簽,降低標簽成本,費用下降90%;所屬中輕紹化噴粉車間副主任孫(sūn)建(jiàn),每個班次精心校準計量秤(chèng),減小定量包裝產品的誤差,每個月可降本增效5萬餘元;所屬上海發凱出廠產品總固形物(wù)含量(liàng)平均(jun1)值從50.9%下降到50.3%,每月降低產(chǎn)品成(chéng)本4.8萬元。
“把帳算到骨頭裏”最直接的效果就是費用的下降。2022年,公司資金成本同比減少170餘萬元,降低各項可控費用達(dá)到(dào)50餘萬元。“省到就是賺到”,這句樸實的口號已經深深銘刻在中輕日化全體員工心裏。
通(tōng)過“技術”深度掘金,挖內潛降能(néng)耗
2022年,中輕(qīng)日化共計完成100餘項(xiàng)節能降耗措施和降低成本費用舉措,其中(zhōng)技術攻關和技術改造為企業“瘦身”增色不少,這(zhè)也(yě)是中輕日化貫徹八維精益管理、降本控費的另一項有效措施。
回收(shōu)磺(huáng)化餘熱熱風用於噴粉裝(zhuāng)置混風改造讓中輕紹化車間技術員(yuán)焦提留“大開眼界”,“以前是用天然氣與自然風燃(rán)燒作為工藝風,天然氣消耗大,燒得大家夥兒直心疼。現在(zài)將磺化餘熱(rè)熱風引入噴粉裝置(zhì)的燃燒係統使天然氣單耗大幅下降。”運行16年的噴粉(fěn)幹燥裝置,通過大變身(shēn),由“耗能大戶(hù)”變(biàn)成了“節能(néng)大咖”。改造效果立竿見影,今(jīn)年以來(lái)節約天然(rán)氣成本200餘萬元。

中輕紹化員(yuán)工正在消防泵房(fáng)巡(xún)檢
技術攻(gōng)關讓中輕紹(shào)化嚐到了甜頭。通過對四套裝置(zhì)汙水產生情(qíng)況進行分析,技術人員設計了堿洗廢(fèi)液蒸發結晶裝置,利用磺化氣(qì)體冷卻時產生的餘熱熱風,去蒸發(fā)磺化三套自身尾氣經處理後產生的堿洗廢液,通過蒸發濃縮結晶得到(dào)的硫酸鹽進行回收利用(yòng),從而不增加公司汙水含鹽量,減(jiǎn)輕汙水處理裝置負擔,減少汙水排放量2萬餘噸。
下一步(bù),中輕日化將繼續圍繞“鍛長補短、積厚成(chéng)器、追求卓越”工作主線,樹立“全方位、多維度、立(lì)體化”的工作格局,用實際行動貫徹“八維精益”管理理念,推動企業高質量發展,以優異(yì)成績體(tǐ)現(xiàn)學習貫徹黨的(de)二十大精(jīng)神實際成效(xiào)。